最新數據顯示:近三年,中國石油(601857,股吧)華北油田采油一廠持續開展機采井大數據分析利用,優化602口油井工作參數,節電近350萬度,泵效平均提高1.6個百分點,檢泵周期延長至981天。大數據分析應用,正逐步成為生產建設中的“主角”。
數據分析 優勢再造提工效“通過對三大系統效率的大數據分析,我的思維模式從局部思維轉變到整體思維。”談到初嘗大數據分析和應用的體驗,采油一廠廠長助理周正奇感觸頗深。
借助智慧油田數據應用平臺,這個廠在工程技術管理、研究及應用領域進行了一些大膽有益的嘗試,并取得了明顯成效。
自2015年起,這個廠應用大數據分析,對廠屬8個作業區的981口油井進行能耗普查,以Triz分析方法為理論依據,繪制根原因映射圖,找出實際生產過程中影響能耗的主要因素,為降本增效提供技術思路和節能方案。
通過分析油井相關數據與“噸液百米能耗”的關系,從系統效率、泵效、產液量、沉沒度、油井載荷等方面尋找導致能耗偏高的因素,有針對性地實施降低油井能耗的措施,摸索出提高油井泵效、延長檢泵周期的一整套行之有效的辦法。
在油井泵效管理方面,為每口油井量身定制合理泵效目標值,對不達標、有潛力的油井逐井分析、制定措施。2017年優化井筒工藝203井次,檢泵周期延長至981天。
數據說話 新技術破題解困
有針對性、適應性強的新技術必然帶來新成效。該廠以質量效益為中心,積極推廣新技術、新工藝,在逆境中實現降本提效、提質增效。
對大多數油田企業來說,井況較差、井場較小、措施難度大是影響生產的難題,采油一廠也不例外。該廠面對難題不等不靠,通過對油水井桿管的數據分析,主動加強作業工藝的改進和創新,利用小修設備進行復雜井作業,著力降低作業成本。
在改進創新中,技術人員結合生產實際,集思廣益,通過配備動力水龍頭、液壓拔管機等相關設備、工具,針對不同井況優化方案設計,做到“一井一策”,提高小修設備作業能力和成功率。今年前10個月,該廠應用小修設備完成復雜井作業10口水井,節約作業費用775余萬元。
今年,這個廠又通過數據分析,重點開展了小修隊伍淺層取換套施工,及時消除安全隱患的同時,緩解成本緊張、大修隊伍緊缺的局面。截至目前,共實施小修設備復雜井施工9井次,節約作業費用673萬元。
數據挖潛 管理紅利持續釋放
隨著這個廠首個智慧油田示范區——同口油田的建成運行,這個廠借助大數據分析應用,在生產運行管理、技術管理方面進行了一些有益的嘗試,也挖出深藏“財富”。
他們首次應用多相流計量技術,減少人工誤差,提高資料準確度。經過對雙轉子流量計和多相流計量系統的數據跟蹤分析、對比,誤差率小于1%,達到了原油交接計量的標準,減少計量交接崗位員工8人。
通過對油井、站場、生產區域、管道沿線、作業現場視頻監視系統共計250路視頻信號進行整合,實現了生產現場、生產設備的可視化管理,減少了生產設備故障時間,提高了開井時率;通過實時監控環境敏感區內油水井,降低安全環保風險。
數字化的管理,也讓員工綜合素質不斷提升。依據崗位變化需要,這個廠按照“建設運維一體化”的目標,通過合理調配和多頻次崗位培訓,在廠屬各作業區成立運維班,全程參與“數字化油田”建設;同時在搶險中心成立專門的運維中隊,形成兩級運維模式。實現了“管理人員懂分析、技術人員會運維、操作人員能使用”的人員新布局,為持續深化智慧油田建設儲備了人才。
據悉,這個廠繼同口智慧油田示范區建成投運之后,“高陽、西柳油田數字化建設方案”也已完成,該方案實施后,將有利于進一步提升油田開發水平,為穩健發展夯實基礎。